焦化液化气脱硫醇工艺技术改造
来源:论文学术网
时间:2024-08-19 08:29:47
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焦化液化气脱硫醇工艺技术改造【摘要】:天津石化在炼制高硫原油时,焦化液化气胺脱后总硫高达16 000 mg/Nm3,导致原焦化液化气脱硫醇装置的产品不合格,产品总硫在1 000 m
【摘要】:天津石化在炼制高硫原油时,焦化液化气胺脱后总硫高达16 000 mg/Nm3,导致原焦化液化气脱硫醇装置的产品不合格,产品总硫在1 000 mg/Nm3左右,在作为民用燃料销售时需要掺兑硫含量较低的催化液化气或降低价格,严重影响了天津石化的经济效益。为此,中石化炼油事业部组织SEI、天津石化和河北精致有限公司进行了长达2年的攻关和优化改造,采用液化气深度脱硫专利技术,成功解决了焦化液化气硫形态复杂、脱除难的问题,脱硫后焦化液化气总硫降低到100 mg/Nm3以下,达到通过气体分馏装置生产合格丙烯的要求,成为中石化焦化液化气深度脱硫和利用的首个成功案例。
【作者单位】:
中石化天津分公司;
【关键词】: 焦化液化气 脱硫醇 降总硫
【分类号】:TE624.55
【正文快照】: 天津分公司120万t/a和230万t/a两套焦化装置所产的焦化液化气经过胺液脱硫化氢后,送至液化气脱硫醇装置进行脱硫醇,原液化气脱硫醇装置采用纤维膜脱硫工艺,由液化气脱硫醇部分、液化气水洗部分、碱液再生部分和尾气分液部分等组成,其中液化气脱硫醇部分采用两级碱洗纤维膜接触
【关键词】: 焦化液化气 脱硫醇 降总硫
【分类号】:TE624.55
【正文快照】: 天津分公司120万t/a和230万t/a两套焦化装置所产的焦化液化气经过胺液脱硫化氢后,送至液化气脱硫醇装置进行脱硫醇,原液化气脱硫醇装置采用纤维膜脱硫工艺,由液化气脱硫醇部分、液化气水洗部分、碱液再生部分和尾气分液部分等组成,其中液化气脱硫醇部分采用两级碱洗纤维膜接触
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