国家发展改革委等部门关于印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》的
NH3选择性非催化还原脱硝影响因素
NH3选择性非催化还原脱硝影响因素为达到超低排放标准,某电厂筹备660,WM超临界循环流化床机组时在旋风分离器处安装SNCR脱硝设备.通过实验方法研究温度、氨氮摩尔比(RNS)、氧
为达到超低排放标准,某电厂筹备660,WM超临界循环流化床机组时在旋风分离器处安装SNCR脱硝设备.通过实验方法研究温度、氨氮摩尔比(RNS)、氧含量和循环灰对SNCR脱硝的影响.
结果表明,温度从800,℃提升到950,℃,脱硝率不断提高且在950,℃达到峰值,再继续升温由于NH3氧化作用脱硝率下降;在温度低于850,℃时,温度是反应的控制因素,提升RNS影响不大,在温度超过850,℃时,提升RNS会明显提高脱硝率,但RNS大于1.5后,脱硝率增幅放缓;不含氧时,OH等活性基团很少导致SNCR反应进行缓慢,含氧时,氧含量增加会加强NH3氧化减小脱硝率;循环灰含有Fe2O3、CaO金属氧化物可以起到催化作用,加强NH3的氧化反应从而降低脱硝率.
流化床锅炉具有低硫、低氮排放的特点,已被国家大力推广.近几年,国家提出“超低排放”的目标——在基准氧含量(体积分数)6%,的条件下,NOx排放质量浓度小于50,mg/m3,SO2排放质量浓度小于35,mg/m3,烟气排放质量浓度小于5,mg/m3,为达到超低排放标准,需要进一步提高机组脱硝率.
SNCR脱硝技术具有投资少、设备简单的特点并且最主要的是循环流化床锅炉旋风分离器内温度(850~950,℃)在SNCR反应温度窗内,烟气停留时间在1s以上.对于循环流化床锅炉,在旋风分离器处加装SNCR脱硝装置便可以得到超过50%,的脱硝率,远高于煤粉炉.
李穹等[1]运用数值模拟的方法研究了温度和氨氮摩尔比对SNCR脱硝的影响,结果表明:SNCR反应温度窗在850~1,050,℃之间,而且不同氨氮摩尔比的最高脱硝率都集中在980,℃左右,氨氮摩尔比增大可以提高SNCR脱硝率.唐志雄等[2]发现烟气中SO2对NH3选择性还原NOx有促进作用.屈卫东等[3]对实际电厂SNCR脱硝系统进行改造分析,发现脱硫液pH值较高虽利于SO2吸收,但会增大氨气逃逸.高阳等[4]分析煤粉灰对氨气脱硝的影响,得到煤粉灰含有的CaO和Fe2O3对氨气还原脱硝不利的结论.张彦文等[5]使用数值模拟的方法研究了加入CH4对SNCR脱硝的影响,发现加入CH4可以使SNCR反应温度窗向低温区偏移.
本文采用实验的方法对SNCR脱硝影响因素进行研究.采用固定床反应器系统考察温度、氨氮摩尔比(RNS)、氧含量以及循环灰对SNCR脱硝效率的影响,研究分析NH3选择性非催化还原氮氧化合物的机理,为SNCR脱硝技术在运用中提供有意义的参考.
1实验
1.1循环灰原料
某电厂660,WM超临界循环流化床锅炉燃烧的是洗中煤和煤矸石的混煤,实验参照设计煤的热值进行掺混,实验中洗中煤和煤矸石的质量比为60∶40.将配比好的煤放到850,℃的马弗炉里煅烧1h,使用煅烧后剩下的灰做实验.循环灰中氧化物成分的分析结果如表1所示.
表1循环灰的氧化成分
由表1可见,灰中含Si、Al和Fe金属元素较多,共占91.57%,.Ca元素较少,质量分数只有2.36%,这是因为文献中实验所选取的灰是实际运行中的灰,含有大量脱硫剩下的CaO,文献中CaO质量入的石灰石所以CaO含量较少.其他金属元素氧化物都比较少:MgO、TiO2、K2O、Na2O和P2O5质量分数总共占3.71%,.
1.2实验方法
在固定床反应器系统上进行实验,实验设备有反应气瓶、质量流量计、热电阻炉、石英反应器和烟气分析仪(Testo35).图1为实验系统结构示意.
图1实验系统结构示意
由反应气瓶提供反应气N2、O2、NO和NH3(其中O2瓶、NO瓶和NH3瓶都为体积分数1%,的气体与N2的混合气),通过质量流量计来控制各种反应气体的配比,使用热电阻炉来对石英反应器加热,预热阶段加热速率为10,℃/min,设置预热时间为1.5h,均匀提高温度,预先配比好的反应气体在高温的石英反应器中进行反应,石英反应器出口处使用烟气分析仪来测量反应前、后反应气体的体积分数.
实验在常压下进行,反应气体总流量保持恒定,约为1,250,cm3/s,NO流量在实验中保持不变为125,cm3/s,反应气中N2为保护气,在研究氨氮摩尔比和氧含量的影响时,要相应改变N2流量来保持气体总流量不变.实验分别研究了温度、氨氮摩尔比、氧含量和循环灰对SNCR脱硝反应的影响.SNCR脱硝效率计算如式(1)所示:
延伸阅读:
SNCR脱硝装置对CFB锅炉运行的影响研究
浅述以NH3为还原剂的SNCR脱硝效率的影响因素
燃煤锅炉SNCR脱硝工艺关键技术
广义预测控制算法在CFB锅炉SNCR烟气脱硝系统中的应用
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