国家发展改革委等部门关于印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》的
SCR烟气脱硝系统喷氨优化实例分析
SCR烟气脱硝系统喷氨优化实例分析北极星环保网讯:某电厂在没有增加第3层脱硝催化剂的情况下仅通过增加喷氨量降低NOx排放质量浓度,结果CEMS监测数据显示,SCR反应器出口烟道处与
北极星环保网讯:某电厂在没有增加第3层脱硝催化剂的情况下仅通过增加喷氨量降低NOx排放质量浓度,结果CEMS监测数据显示,SCR反应器出口烟道处与烟囱入口处的NOx质量浓度出现偏差,最高达30mg/m3。通过对喷氨支管阀门进行优化调整,提高NOx和氨混合的均匀度,基本消除了NOx质量浓度偏差,经验可供同类型机组借鉴。
关键词:SCR烟气脱硝系统,NOx质量浓度,喷氨量,均匀度,阀门优化
1SCR烟气脱硝系统概况
某电厂选择性催化还原法(SelectiveCatalytic Reduction,SCR)脱硝装置未设反应器和省煤器旁路,采用2层蜂窝催化剂,催化剂运行温度为310~420℃,同时采用蒸汽吹灰和声波吹灰,使用液氨做还原剂。氨气来自公用系统氨制备区,与稀释风机提供的空气按照5%的体积比例,通过氨—空气混合器混合后经过涡流混合器、喷氨格栅注入反应器。喷氨系统包括喷氨母管和8路喷氨支管,每根支管均设有手动流量调节阀。脱硝反应器入口烟气参数见表1。
表1:脱硝反应器入口烟气参数
2存在的问题及原因分析
为了使NOx排放质量浓度达到燃煤电厂超低排放的要求,在没有增加第3层脱硝催化剂的情况下,该电厂仅通过增加喷氨量来降低NOx排放质量浓度。但在运行过程中,监测数据显示SCR反应器出口烟道处与烟囱入口处的NOx质量浓度出现偏差,最高达30mg/m3。
经分析,原因如下:SCR反应器入口NOx和氨混合不均匀,导致SCR反应器出口烟道处的NOx质量浓度分布不均匀。而烟囱入口处的NOx经过前段烟道的混合与均流,在整个烟道截面上分布较为均匀,因此,烟气自动监控系统(Continuous Emission Monitorin System,CEMS)所测得SCR反应器出口烟道处与烟囱入口处的NOx质量浓度存在偏差,NOx质量浓度偏差情况见表2。由表2可知,当机组100%负荷运行时,NOx质量浓度偏差最严重。
表2:SCR反应器出口与烟囱入口处的NOx质量浓度偏差情况
3系统优化过程及结果
3.1优化前摸底测试
由于SCR反应器出口烟道处NOx质量浓度的CEMS测点是单点采样,其显示的NOx质量浓度不能全面反映整个烟道截面的NOx质量浓度,因此其所测得的NOx质量浓度与实际的NOx平均质量浓度存在偏差。为了保证选取的数据具有代表性和测试结果的可靠性,本次摸底测试在甲、乙两侧SCR反应器出入口各均匀选取8个测孔,每个测孔均匀选择4个测点,共选择128个测点。
根据《DL/T206—2012燃煤电厂烟气脱硝装置性能验收试验规范》和《GBT16157—1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》,采用芬兰GASMET公司生产的GASMETDX—4000型烟气分析仪,通过截面网络法选取4个深度进行测量,机组100%负荷时相关测试数据见表3。通过测试结果计算得出,甲、乙两侧SCR反应器出口NOx相对标准偏差分别为31.38%和27.15%,高于15%的设计要求。
表3:优化调整前机组100%负荷下部分NOx质量浓度测试数据
3.2喷氨支管调整
在喷氨支管阀门调整之前,需通过理论计算和实际测试数据分析,确定喷氨母管的供氨量是否满足SCR系统的需求。经核算分析,该电厂脱硝装置的喷氨母管供氨量满足需求,不需要对喷氨母管的供氨控制逻辑进行调整。
依据优化前的摸底测试内容,对比SCR反应器出口每个测孔的NOx平均质量浓度及其测试断面的NOx平均质量浓度、SCR反应器出口每个测孔的氨逃逸平均质量浓度及其测试断面的氨平均质量浓度,对SCR系统每根喷氨支管上的手动流量调节阀门进行初步调整,调整方法见表4。
表4阀门调整方法1
初步调整时,需估算各喷氨支管的喷氨量,观察喷氨量的变化情况,了解阀门调节特点以及阀门灵敏开度范围,掌握不同阀门开度对支管喷氨量的影响。这些情况尤为重要,关系到下一步调整的成功与否。
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