国家发展改革委等部门关于印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》的
印染废水深度处理及回用工程实例
印染废水深度处理及回用工程实例北极星环保网讯:浙江某印染企业采用超滤-反渗透深度处理二级生化处理出水,深度处理出水水质达到HJ471—2009《纺织染整工业废水治理工程
北极星环保网讯:浙江某印染企业采用超滤-反渗透深度处理二级生化处理出水,深度处理出水水质达到HJ471—2009《纺织染整工业废水治理工程技术规范》推荐的染色用水水质标准后,回用于生产中。工程运行结果表明,在平均进水ρ(CODCr)、ρ(SS)、色度、电导率分别为80mg/L、15mg/L、26倍、2750μS/cm的情况下,出水ρ(CODCr)、ρ(SS)、色度、电导率分别为7.5mg/L、未检出、2倍、32μS/cm,水质达到或优于设计要求,并且回用率达到60%以上。
关键词:印染废水;深度处理;超滤;反渗透
1工程概况
浙江某服饰公司专业生产女士丝袜、短袜、童裤、内衣,生产废水主要来源于染色、漂洗阶段,所含污染物主要包括染料、助剂及其织物本体的纤维、天然杂质、色素等。企业现有1套处理规模为2500m3/d的污水处理站,采用初沉-AO处理工艺,实际处理水量约为1600m3/d,排放水质达到GB4287—2012《纺织染整工业水污染物排放标准》表2中的间接排放标准后,接入市政污水管网系统外排。
企业为降低排污量,提高水的重复利用率[1],提出对现有印染废水处理出水进行深度处理,使之回用于生产。
2设计水质及水量
本项目废水深度处理及回用工程设计规模按目前实际废水量1600m3/d设计,要求总体回用率达到60%。设计进水水质根据现有污水站二沉池实测数据而定,回用水质参照HJ471—2009《纺织染整工业废水治理工程技术规范》推荐的染色用水水质标准,并对个别指标根据实际生产所需进行了调整,而排放水水质仍然执行GB4287—2012表2中的间接排放标准,具体设计进、出水水质见表1。
印染废水经过前段物化和生化预处理后,各类污染物浓度已大大降低。对后续深度处理而言,CODCr、色度、电导率都比较适中,处理难度不大,而SS需要考虑采用适当预处理。
3处理工艺设计
3.1处理工艺选择
目前,印染废水深度处理较多采用吸附[2]、高级氧化[3]、生化[4]和膜分离[5-6],以及其组合处理工艺[7]。针对本深度处理工程水源水质的特点,以及回水水质要求,经技术经济比较后选择双膜法处理工艺。
3.2处理工艺流程
印染废水深度处理设计工艺流程见图1。
来自污水处理站二沉池出水重力流入原水池,经提升泵进入多介质过滤器,多介质过滤器内装填精制石英砂和无烟煤,用于截留水中的颗粒状杂质、SS、胶体、色度、浊度、有机物等。出水进入超滤系统,进一步去除SS、胶体、蛋白质和微生物等大分子物质。
超滤系统出水进入反渗透系统,将大部分离子、有机物、细菌、病毒等截留,使产水纯化,水质可以满足染色、印花等使用要求较高的工段回用。多介质反洗排水、多介质正洗排水、超滤反洗排水和反渗透浓水的混合水满足GB4287—2012表2中的间接排放标准,可排放至市政污水管网。
延伸阅读:
针织印染废水处理与回用工程设计实例
工程师“污龄”7年 专治印染废水
臭氧组合工艺深度处理混合印染废水技术经济比较
无相关信息