脱硫浆液循环泵变频改造降低脱硫耗电率可行性研究
脱硫浆液循环泵变频改造降低脱硫耗电率可行性研究石灰石—石膏湿法烟气脱硫工艺广泛应用,但是脱硫耗电率居高不下的问题却一直困扰着各大发电单位。尤其是在火电厂超低排放改造后,脱硫耗电率更
石灰石—石膏湿法烟气脱硫工艺广泛应用,但是脱硫耗电率居高不下的问题却一直困扰着各大发电单位。尤其是在火电厂超低排放改造后,脱硫耗电率更是有大幅度增加。本文针对浆液循环泵的运行方式以及浆液喷淋层喷嘴的工作环境,分析研究了浆液循环泵变频改造的可行性,并通过现场实验得到了进一步验证,对火电企业进行浆液循环泵变频改造有一定指导作用。
1引言
超低排放改造完成后,浆液循环泵的数量、耗电量大幅度增加,脱硫厂用电率久居不下,对此国内许多专家针对浆液液位、密度及浆液PH等条件进行了分析研究,但前人研究均未涉及到浆液循环泵变频改造。
本文主要从理论方面分析了浆液循环泵变频改造的可行性,并结合现场试验,重点研究了变频改造后喷嘴喷浆量、脱硫出口硫含量、烟道阻力及浆液循环泵耗电量的变化情况。得到了浆液循环泵变频改造的可行性方案,对燃煤电厂进行变频改造具有实际指导意义。
2研究背景
国电榆次热电有限公司现有两台330燃煤热电联产机组,采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺。脱硫超低排放改造前,一炉一塔(单塔单循环,三层喷淋,循环浆液量23700m3/h),设计硫份2.3%,脱硫效率95.3%,脱硫系统入口二氧化硫浓度不高于5000mg/Nm3,出口二氧化硫排放浓度在60-150mg/Nm3之间。工艺流程图如图1所示。
图1超低排放改造前脱硫工艺流程图
国电榆次热电有限公司分别于2015年7月、10月先后完成了1号、2号机组超低排放改造。本次改造中将原单塔单循环烟气脱硫装置技改为单塔双循环烟气脱硫装置,增设AFT塔及两层喷淋(增加4号、5号浆液循环泵,其中5号浆液循环泵浆液喷淋高度最高,为35.5m)。工艺流程图如图2所示。
图2超低排放改造后脱硫工艺流程图
超低排放改造完成后,烟气依次经过SCR(选择性催化还原法)脱硝反应器、空预器、电除尘,由引风机增压后进入脱硫系统脱硫,然后到达湿式除尘器进一步除尘,最后经烟囱排入大气。
增设AFT塔及两层喷淋后,烟气中二氧化硫的排放浓度经常会维持在3-6mg/Nm3,与超低排放要求35mg/Nm3相差较多。但停一台浆液循环泵又会导致出口二氧化硫达不到超低排放标准。此外由于机组ACE运行方式及配煤掺烧影响,负荷及出入口浓SO2度变化较大,需要长期保持4台及以上浆液循环泵运行,脱硫系统厂用电率从1.2%增加至1.7%。如何在满足超低排放要求的前提下降低脱硫厂用电率成为了火电企业亟需解决的问题。
3变频改造理论分析
由于浆液循环泵的出力无法随机组负荷及出入口SO2浓度变化进行合理调节,因此本文主要考虑将一台浆液循环泵进行变频改造,用于调节出口烟气二氧化硫排放浓度,从而在超低排放标准内尽可能地降低厂用电率。由于超低排放改造后5号浆液循环泵功率最大,为800kW,扬程为35.5m,故本文将5号浆液循环泵作为研究对象。
-
浅析钢铁冶炼中烧结烟气的超低排放技术2019-09-17
-
湿式电除尘在超超临界百万机组超低排放工程上的应用2019-09-17
-
脱硝脱硫一体化PNCR新技术在垃圾焚烧炉上的研发与应用2019-09-17
-
烟气脱硫“必杀技”全面盘点!速收藏~2019-09-17
-
焦炉烟气脱硫脱硝工艺优化2019-09-17
-
浅谈高炉冶炼的炉外脱硫技术2019-09-17
-
浅谈火电厂脱硫超低排放改造2019-09-17
-
200MW燃煤机组超低排放改造方案研究2019-09-17
-
烟气脱硫装置技术经济分析的研究2019-09-17
-
浅谈石灰(石)—石膏工艺湿法脱硫技术工艺2019-09-17
-
燃煤电厂脱硫废水零排放处理技术2019-09-17
-
脱硫除尘一体化技术在火电机组超低排放改造的应用2019-09-17
-
燃煤电厂脱硫废水喷雾蒸发技术研究现状2019-09-17
-
湿法脱硫系统除尘效果分析与提效措施2019-09-17
-
【干货】浅析脱硫塔堵塔及其解决途径2019-09-17